本網(wǎng)8月27日烏魯木齊訊(通訊員 王淑敏 王宏)“對(duì)問(wèn)題設(shè)備進(jìn)行革新,對(duì)老舊設(shè)備進(jìn)行改造,提工效,降成本。”中鐵二十一局集團(tuán)一公司采石爆破分公司阿富準(zhǔn)鐵路S3標(biāo)拌合站注重設(shè)備革新改造,想方設(shè)法降成本、增效益。
阿富準(zhǔn)鐵路S3標(biāo)2號(hào)拌和站兩臺(tái)拌合機(jī)主控操作系統(tǒng)為半自動(dòng)控制系統(tǒng),經(jīng)常會(huì)因配料誤差而發(fā)生系統(tǒng)報(bào)警,造成生產(chǎn)效率低下、混凝土質(zhì)量難以保證等問(wèn)題。為解決主控系統(tǒng)問(wèn)題,拌合站技術(shù)人員查資料、向廠(chǎng)家咨詢(xún),不斷論證主控系統(tǒng)的升級(jí)改造技術(shù)方案,最終確定對(duì)2號(hào)站兩臺(tái)拌合機(jī)原操作系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造,使操作系統(tǒng)達(dá)到全自動(dòng)操作控制模式,同時(shí)對(duì)拌合設(shè)備稱(chēng)重控制系統(tǒng)進(jìn)行維修改造。改造后,徹底解決了2號(hào)站兩臺(tái)混凝土拌合機(jī)操作系統(tǒng)配料誤差報(bào)警的問(wèn)題,降低了操作人員的工作強(qiáng)度,確保了混凝土生產(chǎn)質(zhì)量,生產(chǎn)效率大幅提高。
由于廠(chǎng)家設(shè)計(jì)時(shí)未考慮到新疆施工現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)沙大、粉塵嚴(yán)重的實(shí)際,在混凝土拌合站操作間的設(shè)計(jì)時(shí),底板穿線(xiàn)處未做密封處理,結(jié)果在生產(chǎn)操作過(guò)程中,由于粉塵大造成了配電柜電器元件有時(shí)失靈,在工作中經(jīng)常發(fā)生計(jì)量不準(zhǔn)或電器開(kāi)關(guān)不動(dòng)作,影響了正在攪拌的混凝土,使得混凝土配合比不對(duì),造成正在攪拌的混凝土報(bào)廢。同時(shí)受粉塵影響,電動(dòng)空壓機(jī)的空濾芯經(jīng)常損壞,配件材料等往往達(dá)不到使用時(shí)間就得更換,嚴(yán)重影響了拌合站的正常生產(chǎn)。經(jīng)過(guò)拌合站人員的集思廣益,對(duì)操作間、空壓機(jī)的工作環(huán)境進(jìn)行密封改造,并在空壓機(jī)上加裝一套空濾系統(tǒng),降低了粉塵對(duì)電器元件的影響,保證了設(shè)備的正常工作,通過(guò)這項(xiàng)小小的改革,每年一套拌合站空壓機(jī)材料費(fèi)就節(jié)約2000多元,每年減少混凝土損失近5萬(wàn)元。
阿富準(zhǔn)鐵路S3標(biāo)項(xiàng)目部拌合站注重設(shè)備技術(shù)改造和革新,大大提高了工作效率,達(dá)到了降本增效,同時(shí),確保了阿富準(zhǔn)鐵路S3標(biāo)混凝土質(zhì)量,有力推進(jìn)了阿富準(zhǔn)鐵路建設(shè)。